許多水泥企業(yè)一方面,有很多老的除塵器由于當(dāng)時的清灰技術(shù)、濾料技術(shù),使這些老式
袋式除塵器不能正常運(yùn)行使用或排放不能達(dá)標(biāo),造成資金設(shè)備的嚴(yán)重浪費(fèi);另一方面,對全廠進(jìn)行粉塵治理投入很大,資金來源不足。因此,利用現(xiàn)在新的清灰技術(shù)、濾料技術(shù),對一些老
袋式除塵器進(jìn)行改造,使之物盡其用,既為水泥廠節(jié)約環(huán)保投資,又能達(dá)到_對水泥企業(yè)的環(huán)保要求。
1、單機(jī)袋式除塵器改造
單機(jī)為搖震清灰袋式除塵器,采用下進(jìn)風(fēng),上排風(fēng)的通風(fēng)方式,濾袋吊掛在上花板上,通過搖桿機(jī)構(gòu)的搖震進(jìn)行清灰。主要用于局部塵源污染的除塵。由于除塵器當(dāng)時采用的清灰方式等技術(shù)缺陷,造成這些除塵器在清灰和過濾等環(huán)節(jié)故障率高,排放濃度高(一般在100mg/Nm3左右),不能符合當(dāng)前環(huán)保50 mg/Nm3排放要求。改造的方法是將二臺或多臺單機(jī)袋式除塵器用一臺控制柜進(jìn)行控制,使每臺單機(jī)成為單個過濾單元,成為組合式除塵器。具體改造方法:
(1)采用新型濾料(滌綸針刺氈),增加上花板、骨架,增加過濾面積,提高原除塵器處理能力。
改造后的除塵器,用脈沖清灰代替原反吹風(fēng)清灰,克服了原除塵器清灰機(jī)構(gòu)故障頻繁和清灰不_的弊病;將幾臺單機(jī)改造成為組合式分室脈沖清灰除塵器,不僅提高原除塵器處理能力,同時使排放濃度控制在50mg/Nm3以下,達(dá)到了目前_對環(huán)保的嚴(yán)格要求(GB4915-1996)。
(2)拆除震打機(jī)構(gòu),為每臺單機(jī)增加一個脈沖閥、電磁閥、一套提升閥、上部箱體,采用分室脈沖清灰,解決原來除塵器清灰系統(tǒng)的弊病。
水泥行業(yè)袋式除塵器過濾材料
水泥工業(yè)中應(yīng)用的大量的袋式除塵設(shè)備,過濾材料的選擇與應(yīng)用,仍然是它的核心技術(shù),對除塵器的性能起著決定性的作用。水泥工業(yè)排放的含塵氣體,根據(jù)工藝過程不同,具有不同的特性,如:
(1)防燃、防爆,如煤磨排出的含有煤粉的含塵氣體;
(2)高濃度,與立式磨、擠壓磨、_選粉機(jī)配套的袋式除塵器,其處理的含塵氣體的粉塵濃度可達(dá)700-1600g/m3,它即是生產(chǎn)過程的收粉設(shè)備,也是粉塵排放控制的環(huán)保設(shè)備;
(3)高溫,如回轉(zhuǎn)窯窯尾排出的含塵氣體,溫度高達(dá)350--400℃,須先經(jīng)過調(diào)質(zhì),冷卻后再進(jìn)行處理;
(4)高濕,如機(jī)立窯,烘干機(jī),不僅溫度波動,其濕含量也高達(dá)20%以上。
總之,有常溫、也有高溫、高濕、高濃度、具燃、爆特性的粉塵,還有溫度波動幅度較大,如立窯收塵,既要防止糊袋,也要防止燒袋;因而,選用過濾材料不是_的,要針對不同的條件,選擇不同的過濾材料,并采取相應(yīng)的技術(shù)保護(hù)措施。
針對不同的使用條件,對過濾材料的要求應(yīng)當(dāng)包括下面幾個技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能:
適用于不同的溫度要求;如常溫、中溫、高溫;
(1)價格適宜,因為水泥工業(yè)所收集的物料價格低,濾料價格過高,廠家難以接受;
(2)強(qiáng)度高,能承受高能量清灰,使用壽命長;
(3)剝離性好,易清灰,透氣性好,阻力低;
(4)過濾效率高,在某些高濃度場合,效率可達(dá)99、999%。
2、FD系列屏蔽吹振式扁
布袋除塵器改造
FD袋式除塵器為屏蔽吹震式扁
布袋除塵器,采用回轉(zhuǎn)反吹清灰方式。采用208滌綸絨布濾料作為過濾介質(zhì),主要用于磨機(jī)、包裝機(jī)等含塵濃度較大的揚(yáng)塵點(diǎn)除塵。主要存在問題是:
FD型除塵器采用回轉(zhuǎn)反吹風(fēng)清灰方式,主要靠反吹風(fēng)機(jī)供應(yīng)的高壓反吹氣流的氣震作用,使濾袋產(chǎn)生震動清灰,但因機(jī)械故障多,其反吹口與上花板的間隙位置不合理,造成卡死反吹臂或損壞電機(jī),反吹清灰乏力影響正常清灰。208滌綸絨布濾料允許入口含塵濃度低(30~60g/Nm3),因而在高濃度塵源環(huán)境中,采取反吹風(fēng)清灰條件下導(dǎo)致清灰不_;同時由于其機(jī)械強(qiáng)度差,濾袋破損嚴(yán)重,維修費(fèi)用大。改造方法:
(1)拆除原花板,將骨架該為圓形,減小骨架變形量,增加過濾面積,以增加總通風(fēng)量,提高原除塵器處理能力,改造后效果:老除塵器經(jīng)改造后,采用回轉(zhuǎn)定位脈沖清灰,克服了原除塵器清灰機(jī)構(gòu)原由弊病,增加了清灰力度,減小通風(fēng)阻力,提高過濾性能;采用圓形骨架,減小骨架單位體積重量,減小骨架變形,增加單位過濾面積;采用新型過濾材料,提高過濾性能和入口濃度,提高除塵器通風(fēng)能力和除塵效果。
(2)更換原208滌綸絨布濾料,采用滌綸針刺氈濾料,提高過濾性能。
(3)保留原殼體、風(fēng)機(jī)、電機(jī)及卸灰裝置。
(4)拆除反吹機(jī)構(gòu),采用定位回轉(zhuǎn)脈沖清灰,提高清灰能力,避免二次揚(yáng)塵。
3、ZX系列袋式除塵器改造
ZX系列除塵器為袖袋式機(jī)械震打清灰袋式除塵器,采用滌綸208濾料。主要用于倉頂、輸送設(shè)備、包裝機(jī)等吸塵風(fēng)量不大的揚(yáng)塵地點(diǎn),是大多數(shù)水泥廠在 70年代采用的除塵設(shè)備。由于此設(shè)備當(dāng)時的技術(shù)缺點(diǎn)和管理方面的原因,導(dǎo)致這些設(shè)備不能正常運(yùn)行或除塵效果差,排放不達(dá)標(biāo)。將這種袋式除塵器改造成為分室脈沖
袋式除塵器,效果很好。