摘要:布袋除塵器雖然其工藝技術(shù)不及電除塵器,但布袋除塵器的設(shè)備費用和維護費用比較低的優(yōu)點使其在小型除塵系統(tǒng)中依舊被廣泛地使用。文章_除塵器安裝中出現(xiàn)的常見問題進行了分析,并提出了解決辦法。
布袋除塵器主要由底座、灰斗、殼體、進氣室、出氣室、布袋、脈沖裝置等組成,設(shè)備供貸方式一般為散件供貨,安裝前均要組合。因此安裝_做好質(zhì)量控制,以確保設(shè)備的除塵效果。由于除塵器一般安裝高度較高,因而安裝的困難程度較大。所使用的起重機械較多。
1、下部支座的質(zhì)量控制:
一般來說,除塵器的基礎(chǔ)立柱下部筋板出廠前已經(jīng)焊接完畢,在安裝時,基礎(chǔ)立柱下部與地腳預(yù)埋板焊接。但由于土建工程的誤差,立柱與預(yù)埋板焊接時_調(diào)整立柱的垂直度,否則除塵器的下部框架的幾何尺寸無法_。由于筋板已經(jīng)焊好,立柱底部與基礎(chǔ)的接觸面積變大,增加了立柱安裝的調(diào)整難度。根據(jù)這種情況,可以采用先調(diào)整立柱后焊接筋板的方法來解決這一問題。即如果底部的筋板已經(jīng)焊好,可以先將筋板與立柱切翻,調(diào)整好立柱的垂直度后再將立柱與筋板焊接,_后焊接筋板與基礎(chǔ)的預(yù)埋鋼板。立柱及下部框架的找正可以用水準儀、水平儀、卷尺對縱向、橫向中心線和標高進行檢查、驗收,合格后方可進行支座與埋件的焊接。焊縫_達到要求高度,_牢固。
2、灰斗制作、安裝的質(zhì)量控制:
灰斗是除塵器的主體部件之一,若整體出廠會增加運輸?shù)碾y度,而
圖1 灰斗的現(xiàn)場安裝示意圖
在出廠之前將各側(cè)板分別制作好后運到現(xiàn)場再拼接,又受現(xiàn)場的條件限制,加大了灰斗的拼接難度,并且由于板的規(guī)格太大,運輸不方便、運輸成本加大,又_易造成變形。加大了現(xiàn)場校正的工作量。同時在現(xiàn)場也增加了起重設(shè)備的使用數(shù)量。對于這種情況可以考慮將灰斗制作成上、中、下三件或上、下兩件后到現(xiàn)場拼裝??紤]強度的原因,可以將灰斗四飼板的接縫的位置相互錯開(如圖1),這樣可使現(xiàn)場的拼裝工作大大減少,并_了灰斗制作、安裝的精度及強度,也減少了拼裝使用的機械臺班的數(shù)量。
3、殼體安裝的質(zhì)量控制:
殼體主要由底圈粱、立柱、頂粱、飼壁板等組成,由于受場地的限制,底梁采用地面單根組合吊裝,吊到支座位置后組成整體。如除塵器體積較小,可以在地面拼裝成框架結(jié)構(gòu),用吊車一次性吊裝到位。組合吊裝前對每根粱進行精度檢驗,如不合格應(yīng)及時矯正。在出廠前進行拼裝試驗的應(yīng)做好記號,在安裝時嚴格按標號組對安裝。組合后的底梁其邊長偏差、對角線偏差、水平度偏差等應(yīng)符合廠方和規(guī)范的要求。驗收合格后進行密封焊接。上、下花板是除塵器制作件中要求_的部件之一,要求氣密性好,表面變形小,扎袋部分光滑。針對這些要求我們采取了相應(yīng)的措施:其一, 花板上孔采用沖壓成型,減小板面的變形;其二。扎袋■采用專用設(shè)備熱壓一次性成型;其三,焊接時采用反變形法減小焊接變形;其四,采用水密性原理檢查焊縫的氣密性。通過以上措施并結(jié)合執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量檢驗標準,使花板質(zhì)量有了明顯提高。
4、脈沖閥安裝的質(zhì)量控制:
脈沖閥安裝的質(zhì)量決定了布袋除塵器的除塵效果。一般脈沖閥隨氣包整體出廠或與氣包分別出廠。由于一些氣包的結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,在脈沖閥安裝中經(jīng)常發(fā)生漏氣現(xiàn)象。主要表現(xiàn)如下:一是氣包與脈沖閥的安裝配合尺寸偏差大。造成氣包與脈沖閥的接觸面漏氣或安裝不上。二是氣包的結(jié)構(gòu)不合理,脈沖閥的安裝螺栓孔將氣包與外界打通,造成螺栓孔漏氣。三是脈沖閥的結(jié)構(gòu)不太合理,連接螺栓選型不合理。使緊固力不足。密封性能差。
在安裝過程中對于安裝配合尺寸偏差大的氣包,可以采用更換脈沖閥下部的密封0形圈的直徑來調(diào)整;連接螺栓選型不合理可以更換連接螺栓。如果情況許可。建議使用內(nèi)六角螺栓。在安裝過程中經(jīng)過合理改造后。脈沖閻部位漏氣的現(xiàn)象不再發(fā)生,氣包的氖氣壓力得到_。
5、內(nèi)部清潔度的控制:
在除塵器安裝過程中。電氣焊的使用較頻繁。殼體內(nèi)部的臨時支撐和支架較多。因此在安裝結(jié)束后_將灰斗下方的卸灰閂拆除。將除塵器內(nèi)部_地_后再安裝卸灰閥。否則_易在試車和生產(chǎn)過程中發(fā)生卸灰閥及輸送機被雜物卡死的現(xiàn)象。